AAO工艺污水厂如何减少碳源投加量,降低药剂成本?(附案例)-2

发布时间:2022-08-22 浏览次数:121

AAO工艺污水厂如何减少碳源投加量,降低药剂成本?(附案例)-2

优化措施


 

1、更换除磷剂及投加位置

 

更换除磷剂为三氯化铁,投加点由缺氧池更换至二沉池出水渠,初始投加量为90mg/L;后续逐步降低投加量,最终降至45mg/L。更换除磷剂后,出水色度和SS也有所改善。

 

2、减少排泥、提高MLSS

 

排泥时间由8h/d缩减为4h/d,生化池MLSS由4500mg/L逐步提高至6000mg/L。

 

4.png

                                                                          好氧池MLSS变化趋势




3、降低外回流比

 

将外回流泵频率由48Hz逐步下调至37Hz,外回流比从130%降至90%。降低外回流比也可提高剩余污泥浓度,改善脱泥效果。

 

4、控制好氧池DO

 

好氧池末端DO由1.5~2.5mg/L逐步降低至0.5~1.5mg/L,缺氧池ORP由-50mV左右降低至-100mV左右,改善反硝化脱氮环境。

 

5、更换碳源投加点

 

碳源投加点由厌氧池更换至缺氧池进水口,并将加药管口从水面更改为液面下(约0.5m)。液体碳源投加量由170mg/L,逐步降低至125mg/L。

 

6、控制储泥池溢流

 

二沉池刮泥机启动液位从4.5m降低至3.5m,停止液位从5m降低至4m,降低回流污泥池液位,避免污泥自流进入储泥池。同时将高效池排泥时间更改为脱泥时排泥,并控制排泥时间,避免储泥池溢流。

 

7、多进点水

 

打开缺氧池进水闸门,厌氧池与缺氧池进水量按2:1比例配水。

 

8、PAC稀释投加

 

由于PAC流量较小,加药泵容易堵,将PAC稀释1倍进行投加。并将高效池的PAC投加量由 45mg/L降到至25mg/L左右。


 




降耗效果分析



 

经过上述优化措施后,在水温从19℃降低到14℃、出水稳定达标的情况下,该污水厂碳源成本降低0.194元/t水,除磷剂成本降低0.141元/t水。以2000t/d水量计算,每年可节约 24.5万元药剂费。


5.png

                                                                                       优化前后成本比较



结语


 

通过实际运行效果可以得出,适当提高污泥浓度、优化回流比、控制好氧池末端溶解氧、 优化药剂投加点、多点进水可以将碳源成本降低;选择合适除磷剂、投加位置、 稀释投加方式可以将铁盐成本、PAC成本降低。这些措施在保证出水达到高排放标准的情况下,可以有效降低污水厂生产运行成本。


图1.jpg